数智建设
11月20日清晨,乌海能源老石旦煤矿的生态复绿山上雾气氤氲,代师傅踩着露水,开始了又一天的巡检。手机突然震动,一条来自中控室的预警信息闪现:2号排水泵水位异常。他停下脚步,熟练地掏出手机点开APP,轻触关闭按钮,整个过程,不到一分钟。
望着脚下那条曾走过无数遍的、蜿蜒六公里的山路,这位老矿工喃喃自语:
“现在好了,再也不用跑那段‘冤枉路’了。”
这段他口中的“冤枉路”,曾是横亘在北三矿井水处理厂与20万吨蓄水池之间的天堑。
“以前最头疼的就是排水泵的启停操作。”代师傅站在214皮带走廊前,指着这条被大家戏称为“马拉松赛道”的小路。这条路要穿越厂区密集的作业区域,“单程一趟就是一个多小时,碰上雨季,一天跑四五趟,光在路上就得耗去大半天。”
机电队队长贺龙对此看在眼里,急在心里。
“每次看到巡检工满身泥水、精疲力尽地回到队里,我们就知道,必须改变这种状况了。”在班前会上,贺龙语气坚定,“如何在保障排水绝对稳定的前提下,把兄弟们从奔波中解放出来,实现实时管控,是我们必须攻克的难关!”
会议室里,一场“头脑风暴”就此展开。副队长周会建议增加巡检人员,但测算后发现人力成本会大幅提升;技术员提出铺设专用光缆,然而高昂的布线成本与漫长的施工周期让人望而却步。
“或许,我们可以试试5G?”一直沉默的技术员小康抛出了一个新想法,“5G技术高速率、低时延,也许正好能满足我们远程控制的需求。”
这个大胆的提议立刻引起了队领导班子的高度重视。贺龙当即部署:“兵分两路,一队人去和通信运营商对接,摸清5G在工业场景的实际应用;另一队人深入现场,把每个排水点的设备底细都摸透!”
经过反复的论证与优化,最终的改造方案浮出水面:在排水点加装5G控制模块,与水泵控制系统深度对接;安装高清红外摄像头,实时捕捉现场动态;所有数据通过5G网络,实时传输至中控室监控平台。
蓝图绘就,征程却刚起步。刚被评为“煤炭行业技能大师”的党支部书记李锋带着技术攻关小组成了厂区里的“信号猎人”,手持测试仪,在皮带走廊、转载站间穿梭,寻找每一个信号盲点。更大的挑战在于让老旧设备与崭新科技“对话”。硬件接口的匹配、软件协议的调试,让团队度过了无数个不眠之夜。
一次关键的调试中,系统始终毫无反应,众人熬到凌晨,几乎绝望。最终,还是一位老师傅凭借多年的经验,发现了一个接线端子上几乎看不见的虚接点。故障排除,指令通达的那一刻,东方已然既白。
如今,这一切的艰辛,都凝聚在代师傅那轻轻一击之中。他笑着对贺龙说:
“贺队,我这‘铁脚板’的功夫,总算可以歇歇了。”贺龙回应道:“老代,你的任务升级了,从‘跑路’变成‘看护’。以后,定期给这些聪明的设备做做保养,剩下的,交给这条‘5G高速路’。”
对于代师傅而言,这种改变是切切实实的。
“以前一天下来,腿跟灌了铅似的。现在好了,主要精力放在定期巡检和维护上,劳动强度天差地别。”
他翻开巡更记录本,指着上面崭新的工作内容,笑容里满是轻松。
据统计,自5G远程排水控制改造项目投运以来,老石旦煤矿北三污水处理厂排水系统的运维成本降低了30%,水泵启停响应时间从原来的40分钟缩短至1分钟以内,设备故障处置及时率达到了100%。
在老石旦煤矿的职工创新工作室里,团队的眼光已经投向了更远的地方。
“这只是一个开始,”李锋说,“我们要继续探索5G、物联网等新技术在更多工作场景中的应用,让智能化在矿区真正扎根。”
夜幕降临,代师傅站在矸石山上,望着远处中控室明亮的灯光,脸上露出了欣慰的笑容。这个在矿区工作了二十多年的老矿工心里明白,改变的,不仅仅是排水的方式,更是一代矿工的工作命运与未来。
而在明亮的中控室里,年轻的技术员们正专注地监控着屏幕上的数据流。他们知道,这场由指尖轻点带来的变革,才刚刚拉开序幕。
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